钜大LARGE | 点击量:1107次 | 2018年08月17日
对于过充后的电池续容量的研讨
1在阀控铅酸蓄电池内化成工艺中,充电时间很长,一般要90130h.这样不但生产周期长,而且占据厂房场地大,需要较大的人力、物力,生产效率低。能否使用同样的场地、人力、物力,生产更多的产品呢缩短化成周期是最有效的途径。化成周期又如何使之缩短得恰如其份呢为此我们对12V100Ah电池进行了化成过程的过充失水与电池容量的对比试验。
2试验
对12V100Ah电池进行试验,并设计了3种化成制度。
3讨论
从上述结果可以看出,只有A化成制度满足要求。二放放出容量满足要求,超过100Ah.B、C2种化成制度均不满足要求。按A、B、C3种方案充入容量。
充电温度:0~45℃
-放电温度:-40~+55℃
-40℃最大放电倍率:1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
对比A、B、C3种化成制度对容量的影响和失水量,可以得出,A方案电池容量可满足要求,但失水过多,化成时间过长。B方案放电容量已接近要求,失水量比A方案减少近55%.C方案虽然失水量只是A方案的20%,但容量达不到要求。
那么A方案可否改变化成时间可否缩短失水可否减少根据上述数据分析,是完全可以的。
建议化成制度被改为:11A充30h,6A充20h,3A充20h.实验对建议的方案进行验证,试验结果。
从验证结果可以看出,改进的方案可以满足要求。该制度,总充入容量为510Ah,过充约4倍的额定容量。化成时间缩短为70h,比A方案减少57h.失水量450g,比A方案减少550g以上。电池化成周次减少,水损失减少,电池出厂后使用寿命延长,充电、放电电压变化减小。
化成过程充入5倍以上额定容量,电池容量达到设计要求。